采用中性、酸性两段浸出,酸性浓密上清加锌粉置换生产工艺富集回收多膛炉氧化锌中的铟。在原有的两段浸出生产流程下,浸出强度不高,铟只有50~60%转入溶液,还有相当一部分铟随铅、银一起留在浸出渣中,送铅系统处理,造成铟资源浪费。2000年~2004年,铟从氧化锌至富集渣回收率只有52.76%,铟的资源没有得到充分利用,因此有必要研究新的工艺来提高铟的回收率。
在系统分析研究原有工艺技术基础上,开发了氧化锌中性浸出—中性浓密底流废电解液+硫酸酸性浸出—酸性浓密底流废电解液+硫酸高酸浸出—高酸浓密—高酸上清氧化锌快速预中和—酸性浓密—酸上清锌粉置换新工艺流程
特点:1、采用三段浸出工艺,在合适的酸度下进行高酸浸出并加入适量氧化剂,显著地提高了铟的浸出率。2、采用特殊方式添加{gx}混合絮凝剂,确保了高酸浸出矿浆快速沉清,并明显改善了高酸浓密底流沉清过滤性能。3、采用氧化锌焙砂对高酸浓密上清进行快速预中和,实现了高酸浸出及预中和新工艺与原二段浸出工艺的合理融合。
经工业应用表明,铟富集回收率达到了66.43%,提高了13.67%,浸出渣含锌降低至7.17%,降低了3.39%,经济效益显著。该成果技术先进,成熟可靠,运行稳定,填补了国内空白,达到了国际先进水平。在铅锌冶炼行业综合回收氧化锌中铟具有很好的推广应用价值。经提铟后的氧化锌浸出渣,可作为等级铅精矿无偿返回铅冶炼系统,有利于综合回收烟尘中的铅、锡、锑、银、铋等有价金属,符合循环经济的原则。http://www.czjiewei.cn/